印染一分(fèn)廠向(xiàng)定單生產轉型
發布日期:2006-08-30 瀏覽次數:114
17.c18起草视频印染一分廠是(shì)17.c18起草视频集團的發端,但多年來該(gāi)廠一直生產市場單產品(pǐn)為主,近段時(shí)間以來(lái)在沈建海廠長的帶(dài)領(lǐng)下,一分廠正在以節約成本、開(kāi)發精品為契機努力向生產定單方向轉型,目(mù)前該廠擁有定單量在40%左右(yòu),並有進一步增加的趨勢。
陳加喜(xǐ)是一分廠染色車間主任,他介紹說,一分廠(chǎng)在節約成本方(fāng)麵以染化料、助劑、水電汽的日常用量的節約為基礎,以提高員工成本意識為(wéi)關鍵,展開了一係列工作,取得了較好效果。用陳主任的話說,那(nà)叫嚴把每一道關口。從打樣車間開出的料單開始,車間管理(lǐ)及技術人員便要(yào)經過核對、跟蹤、分析、改進等多個步驟,每一單產品都保證如此。在員工成本意識上,除每天上班前的例會(10分鍾值班長會議(yì),20分鍾員工會議)外,染色車間(jiān)更加注重員工的幫助教育,這些工作主要在現場完成,陳主任坦言,這樣會增加車間管理人員的工作(zuò)量,但效果(guǒ)很好,另外陳主任(rèn)還主張開展一係列有益員(yuán)工身心的活動,加強企業文化建設,提高員工向心(xīn)力進而培養起員工節約成本的自覺性,以達到長期把生產(chǎn)成本控製在合理範圍的目標。
筆者了解到一分廠管理(lǐ)人員在近段時間進(jìn)行一次思想換血。在沈建海廠(chǎng)長的要求下(xià),車間管理(lǐ)人員從以往重視產量轉移到了重視(shì)質量(liàng)上來。各車間管(guǎn)理技術人員,嚴格把握每一道生產環節,以最大的努(nǔ)力確(què)保生產(chǎn)一次性(xìng)、高質量地完成。其次,一分廠加強新產品的開發及工藝改進,不斷地向(xiàng)兄弟分廠學習取經。目前一分廠在春亞紡、桃皮絨等(děng)常規(guī)產品駕輕就熟,錦滌類產品生產工藝(yì)成熟,生(shēng)產量不斷提高,建樹較好的市(shì)場口碑(bēi)。
7月30日, 鎮東印花(huā)車間組織了一次特殊的比賽,對於所有參加(jiā)比賽的機修員工來說還是頭一回。設備部工程師(shī)史國良應邀(yāo)成為本次比賽的評委(wěi),觀摩了整(zhěng)個(gè)比賽過程。史國良工程師對該比賽給予了高度評價。
對(duì)印花企業來說,機器設備(bèi)的精度要求高,一般機修人員沒有多年的工作經驗及刻苦鑽研、吃苦(kǔ)耐勞的精神達不到較高的技術水平。年初鎮東印花又(yòu)新增了(le)一個印花車間,工作(zuò)強度增加,而機修人員保持(chí)不變,對每個機修(xiū)人員的要求也就(jiù)相對提高了。為了提高機修人員的積極性和技術水平,趁印花機空閑時用(yòng)了一天時間組織了此次比賽。比賽內容是印花機電子(zǐ)閥、熱片泵(bèng)等關鍵部位的拆卸、清洗及安裝,這也是印花企業機修工技術精要(yào)之所在。鍾主任介紹說(shuō),如果機(jī)修人員能夠單獨完成該項(xiàng)工(gōng)作,一(yī)方(fāng)麵可以證明該員工具有較強的技(jì)術能力,另一方麵也說明該員工可以獨立完(wán)成印花企(qǐ)業的大部(bù)分修(xiū)理工作(zuò)。據史國良工程師介紹,比賽(sài)內容分成了十個步驟,每步滿分10分,參加比賽(sài)的6位員(yuán)工(gōng)都有較好表現,最(zuì)高分達到95分。對這樣的比賽結果,車間鍾主任及史(shǐ)國(guó)良(liáng)工程師都比較滿意。
另據鍾主任介(jiè)紹,一般來(lái)說印花機的電子閥和熱片泵是不(bú)容易損壞的,而一旦損壞將極不容(róng)易維修,一台印花機沒有(yǒu)7、8年時間是不會拆卸這(zhè)個部位的。因此,組織此次比賽也是車間機修員工難得的練習和提(tí)高的(de)機會。一直以來(lái),機修員工大都缺乏上進心,技術水平不高,很少有人用心鑽(zuàn)研機修技術。為此該(gāi)車間實行了技術水(shuǐ)平與工資掛鉤的方式激(jī)勵員工(gōng)努力鑽研技術,提高工作效率。員工基本工資為1000元(yuán),技(jì)術工資200~500元,技術水平高低反映在員工的工資上,有效地促進了整體技術能力的提高。